电风扇转速慢启动无力,

2024-05-2301:51:29综合资讯0

近来,一则关于500KW铝拉丝机电机故障排查的案例引起了广大网友的热议。此次故障导致电机失去了动力,无法顺利拉动铝丝。多次尝试和维修后,最终找到了问题所在并修复了电机故障。这一经历突显了维修工作中耐心和细致入微的重要性,并凸显了电气接线、维修质量等方面的问题。

当操作人员报告电机缺乏力量,无法拉动铝丝时,维修人员现场试机。发现电机有明显的堵转声音。将铝丝从牵引轮上松开后,电机能够转动且无异常。当将牵引轮上的铝丝拉紧时,即便用手轻轻拉住,电机却无法转动,并且电枢电流急剧增大。

维修人员随后测量了电机绕组的绝缘情况,并检查了碳刷,但未发现明显问题。随后将电机与设备脱开后,单独运行测试励磁电流和电枢电流,结果显示在正常范围内。初步判断电气方面无问题,故障可能在设备机械部分。经过机修人员打开设备箱体检查后,并未发现明显问题。只能继续查找电气方面的问题。

不久后,维修人员发现了一个重要线索。在低速旋转时,电机有微弱的停顿感,难以察觉。之后,对电机连接器施加一些力度,发现电枢电流急剧增大。这一发现排除了设备机械问题。接下来,再次检查了电机和电机轴承,但未发现明显问题。怀疑问题出在控制器上。

维修人员检查了控制器的参数,拆开控制器进行检查,但未发现明显问题。于是,决定将控制器送到专业维修点进行进一步检测。经检测,发现控制器内部的整流模块故障。经三天等待,更换了模块的控制器装上去。问题依旧存在。各种尝试和咨询无果后,决定联系厂家售后。

在准备放弃前,决定再次检查电机内部情况。发现电机内部有较多灰尘,手上被灰尘弄脏。于是,新来的小同事建议使用吹风机清理。结果,小同事不慎将电机线吹断。维修人员激动不已,怀疑电机存在问题,迅速进行查看。

果然,发现电机换向绕组之间的连线断开,而两根线是用端子连接的。此前对端子进行维修时未压好,时间一长,连线发热导致虚连接。由于连接线位于电机最底部且被多层蜡管包围,之前的检查未能察觉问题。最终确认,问题出在此处。修好电机后,重新进行装机试机,问题终于解决。

检查电机轴承,确保转子灵活旋转;检查控制器器件的触点是否完好,可能因接触不良引起间歇断相。1.负载过重。被拖动的机械存在卡阻故障,传动装置安装不合理。2.电机一相断线 3.本身机械故障4.电源电压低 5.电源频率低 6.定子

如果要检查线路是否过细,导致导线电阻增大,从而导致线路末端电压降低,解决方法是更换较大截面的导线;对于电力公司资产的线路,更换导线的费用由电力公司承担,但对于用户自己的线路,则需要自行承担改造费用。另一种情况是变压器容量过小,通常情况下,变压器是电力公司的资产,因此更换变压器需要由电力公司负责,这种情况下是免费的。但考虑到“电老虎”的情况,你可能无法对电力公司施加压力,因此最终解决方案可能还是要自行寻找。

一、除了考虑加粗进线外,还需检查是否有用电设备功率因数较低,导致线路压降增大。如果是功率因数问题,可以进行无功补偿来解决。

二、还可以对部分设备进行节能改造,例如对风机、水泵等装配变频器,或者更换效率更高的电机。

三、安装三相全自动补偿式电力稳压器,这种装置类似于自动调节变压器,但价格可能较高,并且如果供电局供电不足,安装了该装置后可能会导致邻近工厂的电压进一步降低。

稳压器包括补偿电路、电压检测电路、回中电炉、伺服电机控制电路及减速传动结构、主回路开关操作电路、电压、电流测量及保护电路。

电压补偿电路由接触调压器T2与补偿变压器T1组成。接触调压器的一次绕组连接到稳压器的输出端,二次绕组连接到补偿变压器的一次绕组,补偿变压器的二次绕组串联在主回路中,不考虑补偿变压器的阻抗压降:U2=U1±Uc(U2—稳压器输出相电压;U1—稳压器输入相电压;Uc—稳压器相补偿电压)。

当输入相电压U1改变△U1时,若补偿电压Uc相应改变△Uc且△U1=△Uc,则输出相电压U2保持不变。补偿电压Uc的调节是根据输出电压的变化,由电压检测单元发出信号控制伺服电机转动,通过减速及传动机构带动接触调压器上的电刷滑动,调节接触调压器的二次电压以改变补偿电压,实现自动维持输出电压稳定。

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